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MBR膜生活污水處理設備詳細信息
貴陽MBR膜一體化污水處理設備生產供應
影響MBR應用的關鍵因素研究
由于mo通量的提高、mo壽命的延長會大幅度降低MBR的運行費用,因此,在保證出水水質的前提下,mo通量應盡可能大,這樣可減少mo的使用面積,降低基建費用與運行費用。因此控制mo污染,保持較高的mo通量,是MBR研究的重要內容。而mo通量與mo材料、操作方式、水力條件等因素密切相關。
mo的選擇
現有mo可分為有機mo和無機mo兩種。
(1)高分子有機mo材料: 聚烯烴類、聚乙烯類、聚丙烯腈、聚砜類、芳香族聚酰胺、含氟聚合物等。
有機mo成本相對較低,造價便宜,mo的制造工藝較為成熟,mo孔徑和形式也較為多樣,應用廣泛,但運行過程易污染、強度低、使用壽命短。
(2)無機mo :是固態mo的一種,是由無機材料,如金屬、金屬氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、無機高分子材料等制成的半透mo。
目前在 MBR 中使用的無機mo多為陶瓷mo,優點是:它可以在 pH = 0~14 、壓力 P<10MPa 、溫度 <350 ℃ 的環境中使用,其通量高、能耗相對較低,在高濃度工業廢水處理中具有很大競爭力;缺點是:造價昂貴、不耐堿、彈性小、mo的加工制備有一定困難。
由于較高的投資成本限制了無機mo生物反應器在我國的廣泛應用,國內MBR系統普遍采用有機mo。常用的mo材料為聚乙烯、聚丙烯等。分離式MBR通常采用超濾mo組件,截留分子量一般在2~30萬。截留分子量越大,初始mo通量越大,但*運行mo通量未必越大。張洪宇進行無機mo的通量衰減試驗表明:孔徑0.2μm的mo比0.8 μm的mo更適合于MBR。何義亮用PES平板mo組件進行mo通量衰減規律的研究發現:在該試驗條件下,mo初始通量衰減主要是由于濃差極化引起,mo截留分子量愈小,通量衰減率愈大;mo*運行的通量衰減主要是由于mo污染引起,mo截留分子量愈大,通量衰減幅度愈大,化學清洗恢復率愈低。
對于淹沒式MBR,既可用超濾mo,也可使用微濾mo。由于mo表面的凝膠層也起到了過濾作用,在處理生活污水時,微濾mo與超濾mo的出水水質沒有明顯差別,因此淹沒式MBR多采用0.1~0.4 μm微濾mo。
為了便于工業化生產和安裝,提高mo的工作效率,在單位體積內實現zui大的mo面積,通常將mo以某種形式組裝在一個基本單元設備內,在一定的驅動力下,完成混合液中各組分的分離,這類裝置稱為mo組件( Module )。工業上常用的mo組件形式有五種:板框式( Plate and Frame Module )、螺旋卷式 (Spiral Wound Module) 、圓管式 (Tubular Module) 、中空纖維式 (Hollow Fiber Module) 和毛細管式 (Capillary Module) 。前兩種使用平板mo,后三者使用管式mo。圓管式mo直徑 >10mm; 毛細管式- 0.5~10.0mm ;中空纖維式 <0.5mm> 。
貴陽MBR膜一體化污水處理設備生產供應
操作方式的優化
當mo材料選定后,其物化性質也就基本確定了,操作方式就成為影響mo污染的主要因素。為了減緩mo污染,反沖洗是維持分離式MBR穩定運行的重要操作,樊耀波通過確定反沖洗周期,使分離式MBR的mo通量達到60 L/(m2•h)。針對抽吸淹沒式MBR,山本提出間歇式抽吸方式可有效減緩mo污染。桂萍通過研究進一步指出:縮短抽吸時間或延長停吸時間和增加曝氣量均有利于減緩mo污染,抽吸時間對mo阻力的上升影響zui大,曝氣量其次。
不僅污泥濃度、混合液粘度等影響mo通量,混合液本身的過濾性能,如活性污泥性狀,生物相也影響mo通量的衰減。有研究表明:粉末活性炭與絮凝劑的加入有助于改善泥水分離性能,形成體積更大、粘性更小的污泥絮體,減少了mo堵塞的機會。但絮凝劑的過量加入會使污泥活性受到抑制,影響反應器的處理能力和處理效果。
水力學特性的改善
改善mo面附近料液的流體力學條件,如提高流體的mo面流速,減少濃差極化,使被截留的溶質及時被帶走,能有效降低mo的污染,保持較高的mo通量。黃霞、何義亮分別采用PAN平板式超濾mo、PAN/PS管式mo組件考察不同mo面循環流速下污泥濃度對mo通量的影響,發現MLSS 對mo通量的影響程度與mo面循環流速有關。大量試驗表明:污泥過mo流態為層流,遠比紊流時易于堵塞,因此從理論上確定不同污泥濃度下紊流發生的zui小mo面流速(Vmin)有重要意義。邢傳宏、彭躍蓮研究均發現:zui小mo面流速與污泥濃度之間呈良好的線性關系。但他們對臨界mo面流速的計算值可能偏高,因為污泥沿流道流動的過程中,水同時透過mo流出,增加了流體在垂直方向的紊動,從而在一定程度上降低了下臨界雷諾數(Rek)。何義亮的發現證實了這一推論,平板mo組件由紊流到層流的Rek為1083,外壓管式mo組件的 Rek為966,均小于一般牛頓流體的下臨界雷諾數2000。
分離式MBR中,一般采用錯流過濾的方式,這有助于防止mo面沉積污染。對于一體式MBR,設計合理的流道結構,提高mo間液體上升流速,使較大的曝氣量起到沖刷mo表面的錯流過濾效果顯得尤為重要。劉銳通過均勻設計試驗,得到適合活性污泥流體的mo間液體上升模型,提出反應器結構對液體上升流速的影響:在同樣的曝氣強度下,反應器越高,上升流通道越窄,下降流通道與底部通道越寬,則越能獲得較大的mo間錯流流速。
能耗
能耗是污水處理工藝的一個重要的評價指標,直接關系到處理方法的可行性。目前,常規分離式MBR運行能耗為3~4 kW•h/m3,淹沒式MBR運行能耗為0.6~2 kW•h/m3,高于活性污泥法的0.3~0.4 kW•h/m3。較高的動力費用是MBR推廣應用中遇到的主要問題之一。許多研究結果也表明:能耗是造成MBR運行費用高的主要原因。張紹園分析了分離式MBR的能耗組成:泵的熱能損失、曝氣能耗、管道阻力能耗、mo組件能耗和回流污泥水頭損失能耗,其耗能大小依次為:mo組件>泵>曝氣>管道>回流污泥,mo組件能耗占總能耗的40%~50%,其中80%用于mo過濾的能量以熱能的方式散發。顧平對抽吸淹沒式MBR的能耗分析表明:曝氣的能耗占總能耗的96%以上。
通常研究者都認為能耗的降低與mo污染的控制是MBR研究領域兩個獨立的課題,而張紹園、鄭祥采用穿流式、錯流式mo組件進行分離式MBR研究發現:能耗隨運行時間的延長、mo污染的增加呈上升趨勢,從運行初期的不足0. 5 kW•h/m3增加到3 kW•h/m3。這說明:分離式mo生物反應器的能耗問題實質是mo污染問題。在實際工程中,由于系統各部件的不匹配(如風機、水泵的實際處理能力高于MBR系統所需)也造成實際運行能耗高于理論能耗值。
為了進一步降低能耗,顧平應用位差驅動出水和低水頭間斷工作的重力淹沒式MBR,較好地克服了mo的污染與阻塞,使mo長時間保持較大的mo通量,并且省去復雜的氣水反沖洗設備和降低曝氣量,使MBR處理生活污水的能耗可下降到1.0 kW•h/m3,該型MBR在實際工程中能耗已降到0.6~0.8 kW•h/m3。
MBR的應用領域
進入90 年代中后期,mo-生物反應器在國外已進入了實際應用階段。加拿大 Zenon 公司首先推出了超濾管式mo-生物反應器,并將其應用于城市污水處理。為了節約能耗,該公司又開發了浸入式中空纖維mo組件,其開發出的mo-生物反應器已應用于美國、德國、法國和埃及等十多個地方,規模從 380m 3 /d 至 7600m 3 /d 。日本三菱人造絲公司也是世界上浸入式中空纖維mo的提供商,其在 MBR 的應用方面也積累了多年的經驗,在日本以及其他國家建有多項實際 MBR 工程。日本 Kubota 公司是另一個在mo-生物反應器實際應用中具有競爭力的公司,它所生產的板式mo具有流通量大、耐污染和工藝簡單等特點。國內一些研究者及企業也在 MBR 實用化方面進行著嘗試。
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